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          砂石生產線設備

          錘式破碎機軸承死機的原因?錘式破碎機軸死機的解決方法

          摘要:錘式破碎機 軸承死機的原因?錘式破碎機軸死機的解決方法 軸承的鎖緊, 軸承是在操作過程中產生大量的熱量, 在短時間內發熱不會下降。軸承溫度急劇上升, 最終將軸承鎖定。這種現象在設備檢修和生產服務領域都很普遍。軸承加熱的具體原因如下: 清關問題 在裝配
          來源: 河南鼎力  發布時間: 2017-07-28   閱讀: 

            錘式破碎機軸承死機的原因?錘式破碎機軸死機的解決方法

          錘式破碎機軸承死機的原因?錘式破碎機軸死機的解決方法

            軸承的鎖緊, 軸承是在操作過程中產生大量的熱量, 在短時間內發熱不會下降。軸承溫度急劇上升, 最終將軸承鎖定。這種現象在設備檢修和生產服務領域都很普遍。軸承加熱的具體原因如下:

            清關問題

            在裝配過程中, 在一定的時間內, 溫度會迅速上升, 不需要對套筒尺寸和裝配測試運行進行仔細的標定。軸承外圈的尺寸由端蓋和軸承座決定, 內套筒尺寸減小。內圈的大小將由圓螺母調整。最后, 軸承的軸向間隙較小, 在操作過程中會產生熱量。

            潤滑問題

            軸承潤滑脂不應太多, 脂肪過多, 會增加摩擦扭矩, 軸承溫升;而且脂肪量太小, 不能可靠潤滑和干摩擦。一般來說, 適量的油脂對總容積的間隙 1/3 ~ 1/2, 因此, 按照要求使用定期注射適量油脂。

            裝配不當

            --總成、軸承外圈和軸承座孔或軸承內圈和軸不匹配。

            在裝配過程中, 有時沒有磨孔和測量其尺寸, 更換新的裝配軸承, 測試發現溫度上升太高。拆卸和測量時, 發現軸承座孔已變形, 軸承的外部受壓, 導致軸承徑向間隙較小, 滾動體軋制不均勻, 磨損增加。軸承內圈和軸間隙過大, 軸承內圈隨滾軸和軸轉動, 摩擦, 軸承發熱, 震動。

            -在裝配過程中對軸承加熱溫度的控制不當。

            在加熱操作中, 軸承加熱器溫度過高, 會產生回火, 降低了硬度和精度, 軸承溫度升高, 使軸承磨損更嚴重。

            --在裝配過程中對軸承間隙的調整不當。

            在實際工作中, 許多裝置有時只能手動調試, 而且間隙太大或太小, 無法滿足生產需要。如果軸向間隙過小, 容易造成軸承發熱, 加速點蝕, 甚至滾動體卡住或擦傷損壞;如果軸向間隙過大, 增加運動沖擊, 剛度降低, 會導致聲音操作, 甚至造成籠的嚴重損壞或振動。

            油封問題

            油封是一種密封元件, 用于密封機械設備中的轉軸, 而該腔室基本上是靜止的, 因此油封也稱為旋轉軸唇形密封。對于二次唇的密封, 唇側具有防塵功能, 防止侵入, 延長密封壽命, 但往往在二次唇潤滑時, 摩擦力大, 造成密封干摩擦和損壞, 所以油封唇的安裝必須用油脂填充在唇上。


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          • 問:錘式破碎機產量減少

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            答: 時產100噸的制砂生產線算得上是一條中型的生產線,需要用到PCZ1308破碎機和ZSJ1213雙轉子制砂機以及其他相對應的設備,石料由振動給料機均勻地送到PCZ1308破碎機進行粗破,粗破后的物料由膠帶輸送機送入到ZSJ1308制砂機進行進一步破碎,細碎后的物料被輸送到振動篩進行篩分,達到成品粒度要求的物料被送入洗砂機清洗,清洗后由成品輸送帶輸出即為成品;未達到成品粒度要求的物料從振動篩返回制砂機重新加工,形成閉路多次循環。成品粒度可按用戶的需求進行組合和分級。如果選用干法生產工藝,可配備粗細粉分離機和除塵設備。

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          • 問:顎式破碎機破碎產品粒度增大

            答: 產生原因:破碎齒板下部磨損嚴重。 消除辦法:調整排礦口,減少排礦口尺寸,或將破碎齒板調換180或更換新齒板。

          • 問:顎式破碎機推力板支承墊中產生撞擊聲

            答: 產生原因:彈簧拉力不足或損壞,推力板支承墊中產生磨損。 清除辦法:調整彈簧拉力或更換彈簧,更換支承墊或推力板。

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            答: 產生原因:皮帶輪與偏心軸的聯接鍵松馳或損壞。 消除方法:更換聯接鍵。

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